化工危废行业典型事故(事件)案例汇编 联系客服

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阀阀板关过了零位,阀板卡住无法动作,气缸限位螺栓有磨损。

(二)原因分析 1.直接原因

变换装臵保护床入口调节阀350HV0102在阀门关闭时未能将阀门限制在零位,致使阀门关过零位卡涩严重、无法恢复,导致变换退气、1#、2#两台气化炉停主烧嘴。

2.间接原因

仪表车间对三偏心蝶阀的维护不到位,主观认为阀门有限位不会造成阀门关过零位,未考虑限位螺栓磨损的情况。

(三)防范和整改措施

1.DCS上将阀门输出限位,防止工艺操作人员将阀门输出到0以下。

2.对类似蝶阀的限位螺栓完好情况进行排查,对发现的问题及时整改。

十五、烯烃公司“7〃17”PP装臵反应器搅拌器A-73101跳车事故

(一)事故经过

2014年7月17日14时35分,烯烃公司电气车间110KV总变报PP反应器搅拌器室温度高报警,立即通知工艺二班值班人员到现场查看,值班人员到现场发现PP反应器搅拌器A-73101变频器柜温度达到34℃,立即通知车间主任鲍××和技术员金××、赵×,同时值班人员对PP

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反应器搅拌器A-73101变频器柜加装轴流风机进行强制对流降温。鲍××,金××、赵×到达现场后,立即组织对搅拌器A-73101变频器柜内温度测量元器件进行检查。15时20分,A-73101变频器柜温度下降到33℃。15时51分,A-73101变频器显示F07011驱动:电机温度过高联锁跳车。经分析,判断原因为反应器搅拌器A-73101变频器柜内温度高,导致电机PI100温度评价单元受高温影响所致,遂立即加装大功率轴流风机及加装制冷空调2台,后恢复设备运行。

2014年7月18日12时17分,A-73101变频器显示F07011驱动:电机温度过高联锁跳车。经分析,原因为A-73101变频器TM31模拟量板卡运行中故障所致。15时30分,电气人员更换TM31备件后PP反应器恢复生产。

(二)原因分析 1.直接原因

反应器搅拌器A-73101变频器TM31模拟量板卡存在运行不稳定故障,导致温度转换突变造成A-73101变频器跳车。

2.间接原因

(1)温度评价单元、模拟量卡件受温度影响较大,运行极不稳定。

(2)电气车间日常工作中只是针对反应器搅拌器一、二次回路进行端子紧固等工作,没有深入排查出TM15、TM31等卡件存在的运行不稳定问题。

(三)防范和整改措施

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1.联系对故障TM31外委检测,根据检测结果确定其他3台变频器TM31模拟量板卡是否需要进行更换。

2.在反应器搅拌器变频器室加装空调2个,严格控制反应器搅拌器室温、柜内温度。

3.联系西门子厂家进行一次反应器搅拌器专业维保,由西门子技术人员对反应器搅拌器柜内TM15、TM31、cu320卡件模块进行专业性、针对性培训。

十六、烯烃公司“8〃2”1#炉灭火事故

(一)事故经过

2014年8月2日8时50分,烯烃公司动力一车间员工曹×到电气动力班值班室申请1#炉火检风机停电,电气操作人员文××在确认1#炉火检风机联锁解除情况下,填写了停电申请记录和上锁挂签标签,准备停电操作。当班副值文××和齐××到1#炉火检风机就地确认设备停运后于9时4分到达A标段配电室,两人确认设备双重名称后,执行了1#380V PCA段1#炉火检风机I(设备编号10BFA07G)抽屉停电操作,9时6分左右接到1#炉灭火通知。电气人员现场确认后发现1#火检风机电源指示灯亮,2#火检风机电源指示灯不亮,再次核实后发现配电室1#、2#炉火检风机电源至就地控制柜电缆接反,造成在配电室停运1#火检风机电源,就地为2#火检风机停电,触发锅炉MFT联锁后锅炉灭火。

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(二)原因分析 1.直接原因

1#锅炉配电室到火检风机就地控制柜电缆在基建安装时接反,生产运行过程中未将此隐患排查出来,在配电室停运1#火检风机电源时,造成就地2#火检风机停电,2#火检冷却风机跳闸后,延时10秒锅炉MFT保护动作,锅炉灭火。

2.间接原因

配电室火检风机供电抽屉没有安装电流表计指示,设备停电时,对于设备实际运行情况无法直观进行判断,造成人员在核对了设备双重名称后执行了停电操作。

(三)防范和整改措施

1.将1#、2#炉火检风机电源接反情况纳入车间隐患,并列入班组月度滚动计划,待设备停运后将电源倒换。

2.将其余运行中的4台锅炉可能存在的类似隐患列出清单,并纳入班组月度滚动检修计划,待设备停运后逐一排查。

3.举一反三,电气、仪表专业对装臵区其他设备进行排查,是否存在类似接线错误情况,并列出计划及时整改。

4.对于带联锁的运行设备,在进行停送电操作时,工艺、电气技术员必须到场确认及风险辨识,工艺车间应做好主设备停运的应急预案。

十七、烯烃公司“11〃9”1#增压风机跳车事故

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