发电机启动电气试验的方法、步骤 联系客服

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总启动电气试验的方法、步骤

9.1 升速过程中的试验 交流阻抗测试

在汽机升速过程中,测出转子交流阻抗和功率损耗。

9.2 发变组短路试验 9.2.1 投入下列保护 发变组保护屏A、B柜: 投入以下保护压板

发电机匝间保护、定子接地、对称过负荷、不对称过负荷、低压记忆过流、过电压、过激磁、起停机保护、主变零序过流、厂变复压过流、厂变A及B分支零序过流、A及B分支复压过流、A及B分支限时速断、励磁变过流、励磁绕组过负荷、脱硫变复压过流、脱硫变A及B分支零序过流、脱硫变A及B分支复压过流、脱硫变A及B分支限时速断; A柜投入转子接地保护,B柜不投转子接地保护; (以下保护压板不投:

发电机差动保护、主变差动保护、高厂变差动保护、发变组差动保护、励磁变差动保护、脱硫变差动保护)

投入以下出口压板:

跳灭磁开关(一线圈、二线圈)。

发变组保护屏C柜: 投入以下保护压板

主变重瓦斯、主变压力释放、主变绕组温度、主变油温、主变冷却器全停、发电机断水、厂变重瓦斯、厂变压力释放、厂变绕组温度、厂变油温、厂变冷却器故障、脱硫变重瓦斯、脱硫变压力释放、脱硫变绕组温度、脱硫变油温、脱硫变冷却器故障。

投入以下出口压板:

跳灭磁开关(一线圈、二线圈)。

9.2.2 投入主变、高厂变、脱硫变冷却风扇 9.2.3 发电机短路特性试验

确认5022开关已合上,50221隔离开关已断开。短路线确已挂好,操作电源已断开。 合上6KV备用开关,送入备用励磁电源。 c.合上灭磁开关

d.手动增磁,电流升起一点后,检查CT回路无开路现象。

继续增磁,将发电机电流升至额定值17495A(二次3.49A)后,再减磁,将发电机电流降到零。调节过程中录取发变组短路特性曲线。 e.跳开灭磁开关。 9.2.4 电流相量检查

a将6KV工作IIA、IIB段、6KV脱硫II段共三个专用短路小车推入工作位置。

b.合上灭磁开关,手动增磁,监视发电机、主变及厂变电流不超过其额定值: 主变高压侧 755.8 (二次 A) 厂变低压侧 3208-3208A 脱硫变低压侧 2291.1A

发电机定子 17495A(二次3.49A)

定子电流稳定在2500A(二次0.50A),测量各CT电流的相位及幅值,并检查各差动保护的方向,正确。

c. 将电流降至零,拉开灭磁开关。断开灭磁开关的控制电源。 d.断开5022开关,拉开50222隔离开关;

e.合上接地刀闸502217,拆除接地刀闸502217与5022开关之间的短路线,拆除后拉开接地刀闸502217。

g.将6KV工作段、脱硫段三个专用短路小车拉出。 9.2.7 在发变组保护屏投入下列保护 a. 发电机差动保护 b. 主变差动保护 c. 高厂变差动保护 d. 发变组差动保护 e. 励磁变差动保护 f. 脱硫变差动保护

9.3 . 发变组空载试验 a.合上灭磁开关。

b.手动增磁,使发电机电压为23.1KV。

c.手动减磁,将发电机电压降到额定22KV稳定运行。 d. 进行发变组二次电压相量测试,应正确。

e.进行发电机PT与#2主变高压侧PT核相工作,应正确。 f.减磁至发电机电压为最低,录取发变组空载特性曲线。 g.跳开灭磁开关,断开灭磁开关的控制电源。

h.检查确认5022、5023开关、50222、50231隔离开关已断开。 i.断开励磁变高压侧临时电源开关。

j.在励磁变压器高压侧处做好安全措施,拆除6KV临时电源线,恢复励磁变压器同发电机出口连线。

9.4 发电机空载带调节器试验

励磁调节器试验按生产厂《微机励磁调节器现场静态调试及动态投运大纲》的要求编写,包括手动升压、自动升压、正负10%阶跃响应、通道切换。试验由生产厂技术人员主持,其他单位予以配合。

9.4.1 调节器手动通道升压试验 a.检查调节器方式在\手动\位 b.合上灭磁开关

c.检查发电机起励电压正常

d.用手动通道调压按钮升压,其值应能在85~105Ue范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象。

e.手动将电压调到低限位 f.断开灭磁开关

9.4.2 调节器自动通道升压试验 a.检查自动调节通道在低限位 b.检查调节器方式开关在\自动\位

c.合上灭磁开关,按下“投入励磁”按钮 d.检查发电机起励电压正常

e.检查发电机电压升到额定值的调节过程中,超调量不大于15%,调节时间不大于10秒,电压摆动次数小于3次。 f.用自动通道调压按钮升压,其值应能在85~110%Ue范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象。 f.将自动给定调到低限位 g.断开灭磁开关

9.4.3 自动、手动通道切换试验 a.自动通道电压稳定在额定值 b.检查两给定电压差值不大 c.起动录波后,投手动通道。

d.进行切换试验,将自动切到手动。

9.4.4 10%阶跃响应试验 a.自动通道电压稳定在额定值

b.减磁,使发电机电压降到90%。 c.起动录波后,录取10%的上阶跃响应

d.待Uf稳定后,再次起动录波,录取10%的下阶跃响应。 e.拆除试验线, Uf稳定到额定值。

9.4.5发电机灭磁时间常数,定子残压及一次相序测量。 a.检查发电机电压在额定值

b.起动录波后,跳开灭磁开关,录取灭磁时间常数。

c.在发电机PT柜处测量发电机一次、二次残压,在二次残压小于1V时,用相序表测一次相序。

9.5 发变组自动准同期假并列

9.5.1检查确认50222隔离开关在断开位置。 9.5.2合上灭磁开关,在DCS操作,升压至额定。 9.5.3 调整发电机电压与系统电压一致。

9.5.4选择同期点为5022开关,投入自动准同期装置。 9.5.5 监视5022开关的合闸状况。

9.5.6 5022开关合闸后,手动跳开5022开关。 9.5.7 减磁至低限位。 9.5.8 跳开灭磁开关。

9.5.9 拆除所有试验接线及短接线。

9.5.10.合上5022开关CT端子箱中CT回路的连片,拆除短接线。

9.5.11 依据运行规程,投入发变组保护出口压板,检查保护投入情况。

跳5022开关、跳5023开关、跳灭磁开关、关主汽门、跳6KVA分支开关、跳6KVB分支开关、跳脱硫变开关、启动6KV A分支切换、启动6KV B分支切换. 9.5.11 恢复热工“并网带初负荷”信号,恢复机电连锁。

9.5.12 退出失磁、失步、逆功率、程控逆功率、阻抗保护压板。

9.6 发电机并网

9.6.1 合上50222、50221刀闸。

9.6.2 合上灭磁开关,升压后,投入自动准同期装置,当发变组满足并网条件时自动合上5022开关,#2发电机并网。

注:机组并网运行后交电厂运行人员。

9.6.3 运行人员应加强监视,观察#2发变组、#2主变差动保护是否有差流,有异常应立即检查处理。

9.7 发变组带负荷后的试验 9.7.1 6KV厂用一次核相

拉出6201、6202开关,用专用核相棒对6KV母线和6KV工作电源进线进行核相。 9.7.2 二次核相

在厂用快切装置屏,对发电机YH和6KV母线YH进行二次核相,应正确。

9.7.3 当发变组带15%负荷后,鉴定有关保护的方向:

a.失磁、失步、逆功率、程控逆功率、阻抗保护方向检查 b.将已经校核正确的保护按运行规程投入。

9.7.4 励磁调节器的试验(负荷约在4-15万左右) a.通道切换试验。 b.过励限制试验。

c.低励限制试验。

在有功为135MW工况下,做低励限制试验

减磁,降低发电机无功。继续减磁至低励限制动作,记录此时的有功、无功值。 d.阶跃试验

9.7.5 厂用电源切换试验

负荷在9万时,拉开502317、502327接地刀闸,合上50231、50232隔离开关,合上5023开关。

厂用电源切换试验由电厂运行人员按操作票执行

9.7.6 在发电机带50%、100%负荷时,分别测量发电机轴电压。 9.7.7 PSS试验

参见《#2机组PSS试验方案》。 9.7.8 发电机进相试验

参见《#2机组进相试验方案》。

10. 安全措施

10.1 全体工作人员必须密切合作,服从指挥,不准擅自离岗。 10.2 试验人员完成操作、测量或监护后应立即汇报并作好记录。 10.3 试验人员应严格执行《安规》的有关规定及操作规程。

10.4 设备监视人员必须密切注意设备的运行情况,若有异常应及时汇报,若情况紧急,可以先断电源再作汇报。

10.5 试验中,若锅炉出现异常,须中断试验时,应对发电机迅速手动灭磁。 10.6 现场应做好防火、防雨及安全保卫工作。

10.7 试验时当值人员应做好事故预想,配合试验人员在发生事故时进行及时处理。