焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收方案书 联系客服

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发生了较大的变化。因此,采用流场摸拟能够为结构设计提供强而有力的数据支撑,降低风险,确保烟气流场的均匀性,达到最佳设计效果。 3.2.8、催化剂床层阻力

根据从往的运行经验,在系统设计合理,吹灰系统运行正常的前提下,脱硝系统阻力变化随时间变化不大,为了保证上述要求,设计过程中必须慎重考虑下列因素:

高含尘情况下,催化剂应当采用垂直布置方式,气流由上向下流动,这样烟气可以自动清理催化剂表面,使得催化剂表面积灰不会过厚,孔内径变化不大,总体阻力变化不大,对于粘性较高的灰,可以适当提高烟气流速;

催化剂的孔径选择必须合理,防止大颗粒灰搭桥,堵塞催化剂孔,在选择催化剂孔径时,应当考虑灰尘含量,灰的粒径分布等诸多因素;

对于高含尘布置方案,烟气中含尘量较高的情况下,必须装设吹灰装置。

烟道流速分布必须合理,应当考虑机组的平均负荷率,烟道布置应当避免积灰死角的形成,在无法避免死角的位置应当装设必要的清灰装置。

如果上述要求都能够满足,SCR系统阻力随运行时间的延长虽然略有增加,但不会发生明显的变化。

3.2.9、SO2 /SO3转换率的控制

SO2/SO3的转换率与反应器进口的烟气温度、SO2浓度以及烟气流速都有很大的关系。 (1)、烟气温度 SO2+O2?SO3

该反应是一个放热反应,并且可逆。当烟气温度升高时,反应平衡向左移,SO3的生成量会减少,所以SO2/SO3转换率会降低。

(2)、入口SO2浓度

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SO2 /SO3的转换率随催化剂入口SO2浓度的函数曲线

当烟气中SO2和SO3处理一个反应平衡状态时,此时若增加SO2的浓度,O2的浓度保持不变,根据勒夏特列原理,反应平衡会向阻碍SO2浓度增加的方向移动,即反应平衡向右移。此时,SO2的转换率降低,O2的转换率增加,SO3的浓度会上升。

因此,当入口SO2浓度增加时,SO2的转换率会降低,但这并不能改变SO3浓度会上升的事实。

(3)、烟气流速

SO2 /SO3的转换率随相对流速的函数曲线

通过控制合理的入口烟气温度以及反应器内的烟气流程,可以有效地降低SO2/SO3转换率。

3.2.10、防止氨逃逸的措施

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氨气和三氧化硫反应生成硫酸氢氨。硫酸氢氨在温度180~200℃的环境中呈“鼻涕”状的粘性物,因此烟气中的灰尘容易和硫酸氢氨一块极易粘附于管道和换热面上。为减少脱硝装置运行时对设备的影响,控制硫酸氢氨的生成量就显得尤为重要。

生成硫酸氢氨的反应速率主要与温度、烟气中氨气、SO3及水含量有关。对于实际运行机组,烟气中SO3及水的含量无法控制。因此,控制氨的逃逸率的措施主要集中在以下几方面:

(1)、正常运行中严格控制氨的喷入量,防止氨气过量而造成氨逃逸,正常情况下应控制

氨逃逸率不超过10ppm。

(2)、正常运行中脱硝出口氮氧化物排放不能低于120mg/m3,AB两侧偏差不大于15mg/m3。 (3)、保持催化剂的活性。SCR脱硝催化剂的寿命一般在3~4年,因此SCR脱硝装置运行

一段时间后,催化剂活性会逐渐衰减,脱硝效率将会降低,氨逃逸率将会增加。SCR脱硝装置设计均为2+1方式,当脱硝效率达不到设计值或不能满足国家环保排放要求时,为确保锅炉的安全运行,就必须对催化剂进行清洗或安装备用层催化剂。 (4)、加强脱硝装置CEMS的维护工作,确保脱硝进、出口NOx数据的准确性,为运行人

员提供可靠的调整依据。

(5)、对每日的耗氨量进行比对,避免有过量喷氨情况。

(6)、加强进、出口差压的监视,发现进、出口差压增大时及时减少喷氨量,增加吹灰次

数。

3.2.11、SCR系统启动、停机说明

对于脱硝系统,启动工况是在设计过程中必须慎重考虑的问题:

反应器在冷态下启动时,催化剂本身的温度很低,如果此时加氨,则会生成大量硫酸氢氨,并在催化剂孔隙中凝结,大大降低催化剂的活性,如果经常这样运行,就会严重降低催化剂寿命。这样,就需要在冷态启动过程中,对催化剂进行预热。

由于整个反应器为钢结构制作,内部设有很多支撑梁等设施,如果温度上升过快,造成内外温差过大,也会导致钢结构的变形,所以预热也是必须的。

另外,一旦催化剂温升超过最大允许的温升,催化剂内凝结的水分就会突然蒸发,产生类似爆炸的效果,损坏催化剂结构,如果催化剂内外温差过大,还会产生热应力损伤。

根据我公司的经验,为了保护设备,建议催化剂的升温速度不得超过100℃/min,而烟气和催化剂之间的温差不宜超过150℃。一般在启动过程中,当烟气温度低于水露点时,烟气温升将当控制在5℃/min,当烟气温度高于水露点后,烟气温升可以提高到50-60℃/min。

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对于脱硝系统来说,应当控制每年冷态启动的次数,如果次数过多,就会导致催化剂寿命的缩短,一般控制在10次/年。

对于温态启动,热态启动,和极热态启动,只要温度升高的速度不超过60℃/min就是允许的。 3.3、余热锅炉

从SCR脱硝反应器出来的烟气温度在230-290℃,携带一定热量,具有一定的余热回收价值。设置一套余热锅炉,回收烟气热量,产生一定量的蒸汽,有利于整个系统运行成本的降低。

余热锅炉的关键性参数在于锅炉排烟温度以及蒸汽参数的确定:锅炉的排烟温度越低,说明回收的热量越多,产生的效益越明显。但是,在焦炉行业的余热锅炉中,当锅炉设置在脱硝系统后部时,由于氨逃逸、SO2/SO3转化率等各方面因素,较低的排烟温度会导致铵盐沉积并附着在锅炉受热面上,从而堵塞锅炉受热面,影响整个系统的稳定运行(这种堵塞现象在电力行业的SCR脱硝后面的空气预热器上普遍存在)。

因此,合理的选择锅炉排烟温度是整个系统能否稳定运行的关键之处。

根据现有的焦炉烟气参数,并结合我方以往的工程实践经验,在本方案中,余热锅炉的排烟温度控制在215℃左右,蒸汽压力为1.0Mpa,蒸汽温度为184℃(饱和蒸汽),蒸汽产量约3-5t/h。具体流程见下图:

3.3.1、烟气侧流程

SCR脱硝反应器出口的烟气温度约230-290℃,经烟气管道引至余热锅炉。进入余热锅炉的烟气经过热管蒸发器,通过热交换,将烟气温度降至215℃左右,再进入后续的脱硫、除尘系统。余热锅炉烟气侧的压力损失≤1000Pa。 3.3.2、汽水侧流程

厂内提供的除氧水(1.5-2.0MPa)直接送到汽包;汽包通过循环管路与蒸发器连接,

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