常减压装置开工过程事故案例汇编模板 联系客服

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常减压装置开工过程事故案例汇编

生产技术处 二零一零年八月

常减压装置开工过程事故案例汇编目录

1.常压炉超温,造成常压塔冲塔 ................................................................................. 2 2.检修后留下隐患,险造火灾 ....................................................................................... 2 3.检修质量差,设备管理维护不善,被迫甩减压 ............................................ 2 4.交待不清,造成航煤冷却器折流板变形 ............................................................ 3 5.燃料油泵抽空,生产波动 ............................................................................................ 3 6.减压炉一路炉管结焦 ....................................................................................................... 4 7.反4底泵端面密封呲开着火 ....................................................................................... 4 8.阀门关错,造成憋压 ....................................................................................................... 5 9.判断失误,安全阀起跳 ................................................................................................. 5 10.联系不周,回火伤人 .................................................................................................... 5 11.盲板忘加,阀门内漏,造成跑油 .......................................................................... 6 12.开工点火,加热炉闪爆 ............................................................................................... 6 13.未按方案升温,烧坏炉管 ......................................................................................... 6 14.违章点火,炉膛爆炸 .................................................................................................... 7 15.开工检查不细,汽提塔爆起火 ............................................................................... 7

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1. 常压炉超温,造成常压塔冲塔

事故经过:

1977年9月12日10时,第三周期开工中,因当时常压炉同时用1#、2#炉,在调整操作中,司炉工未能执行操作规程及开工方案,至使常1#炉出口温度超温,造成常压塔冲塔,常三线出黑油。 事故原因:

a、 违反操作规程及开工方案。 b、 生产操作混乱。 事故教训及采取措施:

a、 严格执行操作规程,及开工方案。 b、 司炉工没能及时发现超温,检查不细。 c、 加强技术学习,提高技术素质。

2. 检修后留下隐患,险造火灾

事故经过:

1977年12月22日,热油泵房在检修常压塔底B-140A泵时,钳工把封油管线法兰拆后,没连接,司泵工也没人检查,修完B-140A泵到1978年1月8日10时开泵时,常压塔底油从法兰处冒出,因处理及时,险造成火灾。 事故原因:违反操作规程;责任心不强。 事故教训及采取措施: a、 严格执行操作规程。 b、 检修后不应留下隐患。

c、 开泵前应认真检查,提高责任心。

3. 检修质量差,设备管理维护不善,被迫甩减压

事故经过:

1979年11月6日8时10分,热油泵房司泵工突然听到泵房内卡巴一声,立即到泵房内检查,发现减压塔底A泵声音不正常。立即切换到B泵运转。10时钳工修完A泵试车大约运转20分钟,A泵密封呲开,又切换到B泵运转,钳工正准备修A泵时B泵密封呲开。停B泵,11时被迫甩减压。

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事故原因:

检修质量差,设备管理维护不善,缺少润滑油,发生A泵抱轴事故,备用泵没处于完好状态。

事故教训及采取措施:

a、 加强检修质量及设备管理维护。 b、 运转泵定期加油。

c、 备用泵一定要处于完好状态。

4. 交待不清,造成航煤冷却器折流板变形

事故经过:

1980年2月1日,航煤冷却器检修完后投用,工段长带岗位人员在投用时上水开的小,没认真检查就走了,当班人员也没交待清楚。到2月9日才发现冷却器冻,经解体检查发现是折流板变形。 事故原因:

a、 工段长和岗位人员没有把冷却器投用正常。

b、 设备投用当班人员没进行交接,几个班的岗位人员都不认真巡检。 c、 责任心不强。

d、 没认真执行规程,上水开的小,造成冻坏花板。 事故教训及采取措施: a、 投用后岗位应有明确交待。 b、 岗位人员应增强责任心。

c、 今后设备检修完后,必须认真检查,投用情况向下一班交待清楚。

5. 燃料油泵抽空,生产波动

事故经过:

1980年4月16日10时,减压岗操作员在投渣—换热器时,没按投换热器步骤进行投用,没将换热器内空气和水排出,造成燃料油泵抽空,3台加热炉熄火,造成生产条件大幅度波动。

事故原因:违反操作规程,技术水平低。 事故教训及采取措施: a、 严格执行操作规程

b、 变换操作中执行程序卡一项、一项签字,以防万一。

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