一次风量和蒸汽量对稻壳在流化床中燃烧的影响 - 图文 联系客服

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沈阳工程学院毕业设计(论文)

得出结论气化室温度随氧气负荷的降低而降低。在四喷嘴运行条件下,温度随径向深度的增大基本不变,存在恒温区。在两喷嘴运行条件F.温度随径向深度的增大而升高,与四聩嘴试验有明显的区别。洗涤冷却室温度随澈冷水流量的降低而升高,合成气通过此赴时温度急剧下降。四喷嘴掩击火焰集中在气化室中心,町阻避免冲刷炉壁;火焰主体的温度分布范围为1500~1800℃。

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3 实验过程

3.1 实验设备介绍

本次实验用到时设备主要有,蒸气发生器,红外煤气分析仪。下面简单介绍一下各个设备:

(1)红外煤气分析仪测量:实验用的烟气分析仪的型号是GASBOARD-3100P型。设备的外观如图3.1所示

图3.1红外煤气分析仪

(2)风速测定仪:风速测定仪的作用是测量风机的风速,单位为m/s,在测量风速的同时也可以监测到空气温度和空气湿度。该设备的外形如图3.3所示

(3)红外成像仪:作用是看炉体各处的温度,并拍照进行对比 (4) 蒸气发生器,该设备的外形如图3.2所示

图3.2蒸气发生器图 图 3.3 风速测定仪

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3.2实验蒸汽流量和燃料燃烧率的测定

3.2.1测定蒸汽的流量

(1)蒸汽汽流量测定现状 在计量工作中,蒸汽流量不准确是普遍存在的问题,目前使用的流量仪表测量蒸汽等于汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽,对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强07蒸汽管道的保湿措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测量不准确的问题,在本实验中测定蒸汽流量采用较为简单的,比较符合实验条件与现场实际要求。尽管实验数据不够准确,但对于本实验通入短时间水蒸气来说,偏差不是很大。具体测量过程如下。 (2)阀门的选取及刻度的标定

本次实验是一次小规模的生物质气化炉特性研究实验,其中在燃烧过程中通入少量的饱和水蒸汽,以研究水蒸汽对生物质气化后气体组分的影响。

本次实验的饱和水蒸汽是由蒸汽发生器产生的,阀门用的是普通的小球阀,耐高温和高压的强度不够,前几次试验还能进行,但时间一久就开始漏气。因此将原有阀门的垫片换成耐高温材质的。

用自来水生料带作的密封材料,不耐高温高压。用麻绳沾一些油或者焦油代替生料带,作为密封材料。改良后效果很好,没有出现过漏气现象。

不再漏汽后,我们就要开始测定不同阀门开度下的蒸汽流量了。但阀门没有自带开度,而我们必须要得到比较精确的开度,以便控制蒸汽流量。在这里我们自己动手做了一个刻度盘,材料是铁质的,中间的孔正好可以套在球阀开关上面,如下图3.4所示

图3.4阀门刻度盘

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(3)蒸汽流量测定步骤

我们采用的测量流量的方法为质量差法,该方法利用了水的溶解性,方法如下:

1)准备一个容器,在里面倒入适量水,测重,记录数据; 2)开启蒸汽加热器,将蒸汽压力加到4到5个大气压,再通入装水的容器中,记录通蒸汽的持续时间为2分钟,测重,记录数据;

3)将上述两个步骤测得的数据做差,得到的就是规定时间内喷出蒸汽的质量;在用质量除以时间就得到蒸汽的流量。测定数据如表3.1所示

表3.1 流量测定原始数据表

开度

通蒸汽前总质量(g)

通蒸汽后总质量(g)

质量差(g)

通蒸汽持续时间(min)

10

162

188.5

26.5

2

0.8 蒸汽流量(kg/h)

13 162 205.3 43.3 2 1.3

15 160 220 60 2 1.8

18 162 242 80 2 2.4

20 165 271.7 106.7 2 3.2

3.2.2 燃料燃烧率的测定

本实验所研究的为下吸式固定床气化炉,因此是不能够连续加料的,这对于测定燃料消耗量来说是个考验。我们采用了比较简单有效的方法来测量燃料消耗量,即在原有底料的基础上,将称量10kg的生物质颗粒加入气化炉中,测定好加料前后燃料层上端到气化炉盖上沿距离,测定的平均距离为28.2cm和17.825cm,差值为32cm,即10kg燃料对应28.2cm高度,算出1cm对应1.0375kg的燃料。另外,测定不同风速下燃料消耗量时,同前面操作基本一致,通过记录一个燃烧周期前后燃料位置,确定燃料消耗高度以及燃烧时间,计算出

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