高炉事故预案及解决方案 联系客服

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5.2吹管烧穿的处理方法

5.2.1喷水冷却。看水工打水要集中烧穿处,防止事故扩大。 5.2.2当班工长立即改常压减风到适当程度,如危及泥炮开口机等重要设

备,减风更要果断。一般情况下放风至风口不灌渣的最低程度,停止 喷吹。

5.2.3尽快的组织出铁,然后休风处理。 6.大灌渣的预防和处理 6.1发生原因

导致风口大灌渣往往由于渣铁处理不好、炉缸工作不活跃、炉凉等情况下的放风操作以及意外事故时的紧急放风操作。 6.2预防和处理

6.2.1在无意外事故及铁水罐容量允许的情况下,要求每次铁必须出净。

6.2.2因铁水罐容量导致连续数炉渣铁未净,应首先减风控制炉缸安全存铁量,下次出铁可提前。若长期铁水罐容量不足,应适当降低冶强。

6.2.3出渣铁不净,一次或累计亏铁量达安全存铁量三分之一,亏渣量超过一次铁的渣量,应立即减风控制下次铁的渣铁量,避免超过安全存铁量。

6.2.4放风时必须要看好风口:

a 风口前出现涌渣或窝渣现象,待渣铁渗下后试探缓慢放风。

b 发现风口、吹管开始灌渣时应立即回风吹回。 c 放风坐料不准打开小盖。

d 因风口或吹管烧穿,有可能引起中、大套或泥炮、开口机、电缆线等

重点设备烧坏,须迅速放风时,应尽力避免大灌渣。

6.2.5休风后发现风口已灌渣,应尽快打开灌渣的风口大盖,排出渣铁,但此时要特别注意,防止烫伤。

6.2.6对灌渣风口、吹管、弯头进行清理或更换。 7.煤气切断阀事故

7.1煤气切断阀自动关闭处理。

7.1.1立即改常压,打开炉顶ф650mm放散阀,通知煤气除尘 7.1.2向炉顶、除尘器通蒸汽或氮气,遇单炉生产时通知煤气除尘关闭净煤气总管电动翻板阀。 7.2煤气切断阀放不下来处理

慢风或休风进行切煤气操作时,炉顶ф650mm放散阀打开后,煤气切断阀放不下来且不能及时处理好时,可手动松开抱闸将煤气切断阀放下。 8.紧急停水 8.1高压水断水

循环泵房配3台水泵供高压水,开2备1,供水量1100m3/h,专供高炉风口小套及炉顶用水。

8.1.1一台水泵故障,水压下降,按换泵程序,紧急启用备用泵。

8.1.2因停电故障,紧急启动事故柴油机供水,供水量为正常供水量的50﹪,高炉视情减风。 8.2炉体软水断水

循环泵房3台水泵供软水,开2备1,供水量约3600m3/h,专供高炉除风、渣口小套用水以外的各冷却件用水,

8.2.1一台水泵故障,水压下降,按换泵程序,紧急启用备用泵 。 8.2.2因停电故障,紧急启动事故柴油机,供水量2400m3/h,高炉需减风。

8.2.3若断水,高炉应关小各进水阀门,恢复送水时由小到大,避免冷却设备急冷或猛然产生大量蒸汽而爆裂。

8.2.4恢复送水后,必须立即复查冷却设备,发现损坏的必须立即处理并确认水压正常后,方可复风。 8.2.5复风后要继续检查冷却设备。

8.2.6全线断水大于30分钟,且恢复送水时间不能确定时,可将高、软化、低压水过滤器阀门(或蝶阀)关小(留1/5开度),关闭风口小套进水或卸下风口小套。

8.2.7恢复送水时,先分段供水,防止骤冷产生的爆裂。 9.风机突然断风 9.1主要危险

9.1.1煤气向送风系统倒流,造成送风管道甚至风机爆炸。 9.1.2煤气管道产生负压引起爆炸。 9.1.3全部风口、吹管、甚至弯头灌渣。

9.2断风征兆

风机“紧急休风”光字牌亮,警铃响。冷风压力,热风压力、风量猛降至“0”,炉顶压力大幅度下降。 9.3处理方法

9.3.1发出:“紧急休风”信号,全开放风阀,禁止布料,停止喷吹,关闭混风调节阀。热风炉接到“紧急休风”信号后,关混风闸阀及送风炉的热风阀和冷风阀,若两炉送风,要求两组阀同时关。停止烧炉。 9.3.2通知热风炉工打开燃烧炉的冷风阀、烟道阀。

9.3.3开炉顶、除尘器蒸汽或氮气,开炉顶ф650mm放散阀,关煤气切断阀,全开减压阀组各阀,尽可能多的打开风口大盖,通知热风炉工打开倒流休风阀。

9.3.4打开铁口、酌情打开全部或部分风口大盖,放出渣铁,但要注意人身安全。

9.3.5组织处理灌渣铁的风口、吹管、弯头等。 9.3.6关闭净煤气总管电动翻板阀。 9.3.7及时 与风机房联系送风。 10.停蒸汽

蒸汽主要用于煤气系统的充压和清扫,保持炉顶正压,避免发生煤气爆炸。

休风时停蒸汽,炉顶只可开二个ф650mm放散阀,另一个关闭,保持炉顶正压。

11.水、风、电、汽全停