南瑞主变差动保护调试篇 联系客服

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二、从调试角度出发,应该了解和注意的一些地方

1、除接线组别和变比误差外,造成差流不完全平衡的其它因素

上文中提到的差动保护的归算调整主要是针对主变接线组别和变比因素对差动保护的影响,这两方面因素可以看作“明显的”。另外还有几个因素还可能造成主变正常运行状态下差流的不平衡。a)、虽然现在现场对差动保护用CT的选型一般都是要求主变各侧是同型号。但因为变比和容量都有差别,致使CT的特性也不尽相同。尤其是当区外故障穿越性电流增大,可能导致CT饱和,CT饱和特性不一致,造成不平衡电流增大。b)、有载调压变压器在运行当中需要经常改变分接头来调整电压,这样实际上改变了变压器的变比。而我们在上文中提到的对变比的归算方法,都是按照额定或实际最有可能运行的电压来计算的。这样分接头位置改变后,会导致不平衡电流的产生。c)、理论计算的误差,程序对主变变比误差的计算消除是基于主变及CT各项参数,如果这些参数同实际有所差别,也将会产生不平衡电流(一般在现场碰到这方面的问题较少,除非是一些用户项目,选用的是一些小厂家生产的质量较差的主变或CT)。

2、LFP900、RCS96XX、RCS978装置的比率差动特性

常规的微机主变差动保护都配置了差动速断和带制动特性的比率差动两个动作元件。差动速断就是一个单纯反映差电流幅值大小的“过流继电器”。其动作值较高,主要针对相间短路等严重故障,对匝间短路等主变轻微故障灵敏度肯定不够。比率差动保护灵敏度高,但受励磁涌流和上述产生不平衡电流的因素影响也较大。怎样消除上述因素的影响,做到既要提高比率差动保护的灵敏性同时又要保证其可靠性(这本身就是一种矛盾),这体现了不同厂家的技术水平。比如GE公司的T60主变差动保护,其励磁涌流制动采用的2次谐波制动并不是仅单纯比较2次谐波分量和基波分量幅值的大小,还要比较相位(不过说实话,这一点自己一直未理解清楚,哪位同事对此感兴趣,我这里有相关资料);对有

载调压产生的不平衡电流,T60除了在定值上要求用户设定主变的档位及每一档位对电压的影响外,同时T60也开入采集档位接点位置。从而可以做到随着主变档位的调节自动改变内部计算参数;T60的比率制动动作曲线是条曲线(不是折线),用户可以根据主变和CT的特性(GE建议用户还要做一些必要的实验)来设定这条曲线,从而做到同用户具体系统尽量严格吻合;通过以上一些措施后,T60动作曲线差动启动电流可以定的非常低(从例子上看相当于我们的差动启动定值设为0.1Ie)。说了T60这么多,不过我个人感觉除了

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采集主变档位以消除有载调压的影响这一条真的很有必要外,其它几条需要用户现场做的工作太多,太烦琐,恐不太适合中国国情。

公司LFP900、RCS96XX、RCS978产品的差流及制动量计算公式和比率差动曲线都有一些不同之处。在此把它们整理在一起,以便于大家比较学习和现场调试的方便。(所有公式都基于CT极性指向变压器)。

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Id 动作区 Icdqd 对双圈变: Id?ih?il Ir?0.5ih?il 对三圈变: Id?ih?im?il Ir?maxih,im,il 注:动作曲线Kbl,单斜率,过原点. Icdqd/Kbl Ir 0.5Ie 3Ie Ir IdId Id 曲线1 K=0.75 曲线2 K=1 K=0.6 1.2Ie Kbl 动作区 动作区 Kbl Icdqd Kbl K=0.2 Icdqd 0.5Ie 0.8Ie 6Ie Ir Ir?0.5?I1?I2?I3?I4? 注:双斜率,不过原点.第3段斜率 固定为1 Id?i1?i2?i3?i4 Ir?0.5?I1?I2?...?Im? ?i1?i2?...?im ??LFP900系列主变比率差动动作特性 (四侧差动LFP972D/E除外) 1、曲线2高值比率差动,固定斜率0.6,不过原点。 2、曲线1带CT饱和闭锁,灵敏度高。第一段斜率 0. 2,第二段斜率Kbl,第三段斜率0.75。 3、曲线1非常灵敏,但区外故障CT饱和会进入动作 区,通过CT饱和判据闭锁。 4、曲线2靠较高的启动和制动斜率躲过区外故障CT 饱和,区内故障CT饱和后,仍可动作。 5、曲线1。2结合,在提高灵敏度的同时保证了 可靠性 RCS96系列主变比率差动动作特性 RCS978主变稳态比率差动保护动作特性 15