中东沙特地区复杂地层钻井液适应性分析与应用 联系客服

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摘 要:沙特区块存在流沙层、石膏层、完全漏失层、易塌易卡的泥岩层、高压盐水层、含硫化氢层、高温高压气层,因此对钻井液的要求高。根据地层情况在上部大井眼流沙层施工中,使用高浓度膨润土一聚合物钻井液;在软泥岩、砂泥岩、石膏层施工中,使用高膨润土含量的kc1-phpa不分散钻井液;在白云岩完全漏失层施工中,采用清水盲钻技术;在深部地层使用无膨润土相kc1抗温钻井液;使用含有随钻堵漏剂的堵漏浆进行随钻堵漏,保证了该区块强渗漏性砂岩地层的正常钻进。现场应用结果表明,该套钻井液体系具有性能稳定、抑制性强、润滑性能好的特点,携岩洗井效果好,可有效防止钻井液对疏松地层井壁的冲刷,维护井眼稳定,并具有良好的防塌效果,抗盐、抗钙、抗硫化氢污染能力强,保证了深部复杂地层的快速钻进,满足了沙特b区块复杂地层钻井的要求,有效提高了钻井速度。

关键词:水基钻井液;井眼稳定;抗污染;井眼净化;沙特b区块

沙特王地区地层复杂,钻井周期长,勘探开发难度大,没有取得实质性进展。随着近年油价上涨和钻井技术的进步,对该区块进行风险勘探开发。b区块表层复杂,采用大量技术套管封固复杂地层,以保证顺利钻达目的层。 1 钻井液技术难点

1)上部地层。沙特b区块井深0~200 m为流沙层,井深200- 600 m 为严重水敏性的砂泥岩层,井深600~800 m为纯石膏层,井深800~1100 m为裂缝发育的灰岩、白云岩地层,井深1100~1 500m为水敏性强的淤泥层和易坍塌掉块的硬脆性泥岩层。施工中均发生表层套管遇阻、遇卡的情况。在流沙层钻进时,井壁极易坍塌,导致下表层套管困难和卡套管事故不断。严重水敏性的砂泥岩地层极易发生钻头泥包,影响钻井速度及井下安全。在较纯石膏层钻进时,钻井液不同程度地出现石膏污染,引起钻井液流变性变差,滤失量变大,泥饼质量变差等复杂情况。所有的井在上部白云岩地层都发生过井漏,漏失段长达300 m,漏失速度从渗漏到有进无出,使用随钻堵漏、桥塞堵漏、静堵、水泥堵漏等方法均无效。 2 优化钻井液配方

1)一开和二开采用mi―gel钻井液,并在二开井段使用lub167作润滑剂,不控制该体系的黏度、滤失量等性能指标。配方如下: 膨润土+0.2 降滤失剂pac(r)+0.1纯碱+0.1 烧碱 ;2) 三开用聚合物低固相钻井液,其密度为1.03g/cm3。滤失量为10 ml、黏度为60~69 s、塑性黏度为5~9 mpa?s、动切力为13~17 pa,配方如下。井浆+4 增黏剂mi―gel+0.2 pac(r)+0.2 9/6增黏剂xc―polymer+2 降滤失剂polysal+2 抑制剂asphasol3)四开用抑制防塌性能良好的无膨润土相kc1聚合物钻井液。用xc―polymer、polysal、pac(r)控制钻井液滤失量;用防塌剂soltex、asphasol等优化泥饼质量,提高钻井液的封堵防塌能力;用kc1抑制地层造浆,用pac(r)、xc-polymer调节钻井液流变性,严格控制膨润土含量。使用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,维护钻井液性能稳定,保持钻井液密度为1.02~1.33 mpa?s。,黏度为46~65 s,api滤失量为5 ml,塑性黏度为15~40mpa?s,动切力为842 pa,配方如下。0.3 xc~polymer+ 5 kc1+ 0.4 9/6 pac(r)+2 polysal+2 9/6asphasol4)五开、六开使用无膨润土相kc1抗高温钻井液,使用xp一2o调节流变性,kc1抑制地层造浆,用重晶石对钻井液进行加重。严格控制钻井液膨润土含量,利用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,优化钻井液性能,保持钻井液密度为1.6~1.88 g/cm3。黏度为46~60 mpa?s,滤失量为4 ml,塑性黏度为15~40 mpa?s,动切力为8~20 pa。 3 钻井液技术

聚合物低固相钻井液在4口井施工中,其性能基本能满足钻进要求,保证了连续施工,特别是在完全漏失层和下部高温高压地层中施工正常。 3.1 三开

该井段是完全漏失层,使用聚合物低固相钻井液。在井深672.39~1 266.44 m 白云岩

地层钻进时,钻井液完全漏失,每天漏失200m。钻井液。采用清水盲钻,环空注入钻井液帽稳定井壁,接单根前使用7.95 m。稠浆携砂洗井,多次短程起下钻通井使井壁畅通等技术措施,保证了完全漏失层的连续施工。配制密度为1.2g/cm3。黏度大于100 mpa?s,含有asphasol的稠浆洗井,防止下部aruma泥岩缩径、坍塌,顺利下人473 mm套管。 3.2 四开、五开(1 200~4 220 m井段) 在1 529~2 430 m井段将钻井液密度从1.08提高为1.28 mpa?s。压稳了含硫化氢地层;将密度提高为1.43 g/cm3。防止了sudalr地层坍塌;将密度提高为1.54 g/cm3。压稳了unazah地层高压盐水层;使用纯碱清除石膏污染,使用碳酸锌清除硫化氢等技术措施,保证了在钻进过程中的钻井液性能稳定。通过及时维护和处理钻井液,保持其性能稳定,满足了井下安全,钻进、取心正常,测井、下入 339 mm和 244 mm套管顺利。fras一1井四开1 450~2 385 m井段为严重漏失层,在砂岩地层钻进时,配制的新浆中含有lcm(中细云母)、细粒核桃壳、随钻堵漏剂c-seal,降低了钻井液漏失量。在钻井液中加入降黏聚阳离子纤维素pac―ul、asphasol、supreme和koh,改善了泥饼质量,降低滤失量为5~7 ml,解决了砂岩地层缩径。 4 钻井液技术改进

一开套管在41 m被卡;二开钻至井深415 m 时,钻头完全泥包, 762 mm套管不能通过井深113 m。mi―gel钻井液在上部地层钻进过程中及钻井液性能控制方面存在如下问题。 4.1 抑制性差.使用pac、改性淀粉、xc聚合物,由于分子量太低,分子结构不适合于对泥岩地层进行强抑制。

4.2 滤失量偏高.下套管前钻井液滤失量为22 ml,造成泥岩水化膨胀使钻头泥包、砂岩段形成虚厚泥饼,起下钻遇阻。原因是配制钻井液时,膨润土预水化时间不够,过早加入聚合物,导致膨润土不能继续水化,滤失量根本无法控制。 4.3 黏度和切力太低.由于钻井液黏度和切力太低,对井壁冲刷严重,易造成流沙层井塌及砂泥岩互层段形成糖葫芦井眼。提高钻井液黏度时,过分依赖聚合物。现场实验表明,在钻井液中膨润土含量低的情况下,聚合物对提高漏斗黏度有效,但对提高切力及携砂能力效果较差。根据该区上部地层特点及钻井液存在的不足,改换了钻井液体系。在流沙层钻进时采用了膨润土一聚合物体系,保持膨润土含量大于9,黏度大于100 mpa?s,防止了流沙层坍塌;在砂泥岩、软泥岩段采用了kci―phpa不分散钻井液体系,严格控制钻井液滤失量小于12 ml,保持膨润土含量大于6,phpa聚合物含量大于0.3,防止砂、泥岩地层缩径;保持黏度大于100 mpa?s、润滑剂lub167含量为2 ,保证井眼畅通。高浓度(>10 )膨润土浆必须采用淡水配制,预水化时间应超过16 h。