论炉渣脱水综合利用技术改造的经济性 联系客服

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论炉渣脱水综合利用技术改造的经济性

摘 要: 张家口发电厂除渣系统通过设备和工艺系统的技术改造,通过新增加#1-#4炉渣浆转排、脱水、浓缩澄清、回水复用系统,以及完善#5-#8炉渣脱水仓系统,基本实现向灰场的灰水零排放,脱水后的渣用汽车运至用户销售或灰场储存,以达到提高灰渣综合利用效益、节水节电、延长灰场的使用期限、改善灰场周围环境的综合目的。

关键词: 炉渣脱水 综合利用 技术改造 节能降耗 中图分类号:X75 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2015)05-0324-02 一、前言

张家口发电厂有发电机组八台,总装机容量2560MW,年排总灰渣量110万t左右。原除灰系统采用灰渣混除、水力输送方式,分别经各单元的灰浆泵直接排至灰场。全部灰渣浆没有经过任何浓缩设施的处理,就直接排至灰场,灰渣浆输送浓度低,水电消耗量大,运行维护费用高;灰场污染严重,对灰场附近居民生活及生产影响比较大。

为解决除灰系统存在的问题,降低用水量,提高系统运行效益,改善周围环境,在对原除灰系统进行详细调研和全面测试基础上,提出了详细的改造方案,并得到大唐国际的

批准。改造后的除灰系统于2008年5月通过调试正式投入运行,实际运行表明,改造后的新系统达到了预期的最终目标,即:灰渣分除、干除灰、水除渣厂内脱水、销售剩余的灰渣运至灰场碾压储存,基本实现向灰场的灰水零排放。经济效益和社会效益十分显著。 二、工艺系统改造及设备更新 1.系统简介

改造前,全厂除灰系统共分4个单元,每2台炉为1个单元。总体来讲,除灰系统均为灰渣混除、水力输送至灰场方式。

#1-#4炉的除灰系统分为2个单元,其中:#1、#2炉为一单元,#3、#4炉为二单元,2个单元的除灰系统基本相同。以一单元为例,工艺系统及配置的主要设备描述如下: #1、#2炉底各设2台捞渣机,渣经捞渣机后,沿渣沟自流出主厂房,至一单元灰浆泵房前池。电除尘器的干灰通过灰斗下的搅拌器制成灰浆后进入灰沟,自流向一单元灰浆泵房前池,在入前池前与渣浆混合在一起,通过灰浆泵、管道,直接排至灰场。

灰浆泵采取2台串联为1组的运行方式,泵房内共设置3组,1组运行,另外2组备用,其中在第二级灰浆泵设液力偶合器调速(型号YOTGC750,输入转速1000r/min,功率范围150-440kw。)。

主要泵技术性能参数

改造后,全厂除灰系统彻底实现灰渣分除,干除灰,炉渣厂内脱水,澄清后的水循环使用,基本实现了向灰场的零排放。

炉渣脱水主要包括:渣浆转排、炉渣脱水、浓缩澄清、回水复用等工艺环节。

以#1-#4炉渣脱水系统改造为例:炉渣经捞渣机、碎渣机破碎后落入渣沟,经喷嘴水冲出,沿渣沟分别自流至一、二单元的排浆泵前池,通过渣浆泵排至炉渣脱水仓;脱水仓溢流水进入高效浓缩机浓缩澄清,澄清后的溢流水经回水泵返回一、二单元缓冲水箱,供炉底冲渣复用;浓缩机底流经渣浆泵排至炉渣脱水仓顶部入料分配槽,再次进入脱水仓脱水;脱水后的渣水份≤25%,用汽车运至用户销售或灰场储存。

新系统配备必要的监测控制系统,确保炉渣脱水系统安全可靠运行。

改造后的#1-#4炉渣脱水系统见图1。 2.渣浆转排

炉渣经捞渣机、碎渣机破碎后落入渣沟,经喷嘴水冲出,沿渣沟分别自流至一、二单元的排浆泵前池,通过渣浆泵排至炉渣脱水仓,每台渣浆泵出口配2条φ219陶瓷内衬复合钢管,输送管路选用陶瓷内衬复合钢管。

实际运行表明,各台炉的渣浆转排效果良好,设备运行平稳。 3.分级脱水

在灰渣集中处理站设置3台渣脱水仓,负责#1-#4炉渣的脱水。选用φ12m脱水仓,单仓有效容积1000m3,采用1台进渣浆、1台脱水(卸渣)、1台卸渣和检修的运行方式。 脱水仓溢流自流至高效浓缩机浓缩澄清,脱水后渣的水份≤25%,满足了汽车运输的要求。脱水仓停止进渣浆后,析水、反冲洗水等均通过管路自流至浓缩机。

在脱水仓零米,设置了2台排污泵、1台扰动器,负责将脱水仓、浓缩机、回水泵房地面的污水排至脱水仓顶部入料分配槽,再次进入脱水仓。泵前池内设液位计,根据液位高低自动控制渣浆泵的启、停。

实际运行表明,设置的3台脱水仓能够满足#1-#4炉渣脱水的要求。仓溢流水固体含量小,颗粒小,有利于高效浓缩机的运行。脱水后渣的含水量低,满足了汽车运输的要求。脱水仓运行切换灵活,各单元渣浆泵的检修,均不影响脱水仓的随意组合运行。 4.浓缩澄清

在灰渣集中处理站脱水仓西侧,设置2台φ12m高效浓缩机,用于脱水仓溢流水的浓缩澄清。浓缩机溢流自流至回水泵前池,浓缩机底流经渣浆泵排至脱水仓入料分配槽,再