汽化炉施工方案 联系客服

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拍片合格后,二块试板均按指导书要求进行热处理,热处理后焊缝及热影响区均进行了硬度检查,符合要求。

机械性能试验按JB4708-92标准进行,每块试板分别作拉伸试样两块,侧弯试样四块,并均合格。

焊逢 图3 取样顺序图 按试验夹具定或按需要图4 带肩板的拉伸试样 图5 侧弯试样

综上所述,可评定拟定的焊接工艺指导书能附合10CrMo910的焊接要求,焊接工艺可行,并得到了TEC的确认。

4. 实际施焊

实际施焊前按经评定合格的焊接工艺,编制了焊接工艺规程,进行了交底,焊工由焊接工艺评定试板的二位焊工进行。

焊后经100%射线探伤,680-700℃恒温2小时的热处理及焊缝和热影响区的硬度检查,均合格。 热处理后,对汽化炉及废锅管程进行9.9Mpa的水压试验,恒压30分钟,无渗透现象,压力恒定,试压合格。

5.效益情况

5.1经济效益

工艺评定3G,4G位置包括焊接,X光透视焊后热处理,硬度,机械性能试验等项目,若透托外单位进行,发生的费用约1万元,实际由我队自己进行,发生费用1100元(人工200元,透视100元,其它外委试验800元),节约费用8900元。

焊工培训实际上没单独外委,按规定参于工艺评定并合格的焊工可免于焊工考试,按二人二位置计算,约节约培训费用1万元。 5.2社会效益

通过对这种钢材的焊接和工艺评定,为今后进行10CrMo910钢材的焊接积累了经验,具有参考价值。

6.附:10CrMo910 δ=35mm工艺评定